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浅谈碳化塔操作优化
作者:|发布时间:2022-06-10|浏览次数:235次

 

碳化岗位,是南方碱业重碱车间的一个生产岗位,素有氨碱法制碱的“心脏”部位之称,碳化岗位的操作好坏直接关系到产品质量的好坏和消耗的高低,至关重要。所谓“碳化”,是氨盐水的碳酸化的意思,即由蒸吸岗位送来的合格氨盐水,在碳化塔内与压缩岗位送来的二氧化碳进行化学反应,生成碳酸氢钠半成品的过程。

 


2月中旬,中堂卤水暂停供应,给公司生产带来极大困难,各部门车间积极应对,利用清水化盐替代部分卤水,维持生产运行。这给碳化岗位生产带来了不小困难,出现了精盐水时不时变白等不同寻常情况,影响后续操作。碳化塔由清洗转为制碱后即出现冒塔现象,在制碱时间达72小时左右,更会出现冒塔不可控,出碱温度偏高降不下来的现象。


 

 

面对这样的新问题,重碱车间积极应对,首先找出精盐水变白的原因,再努力操作使精盐水指标达到合格范围。针对碳化塔冒塔现象,我们采取了强化煮碳化塔的措施,具体操作是:先彻底拉空碳化塔内积液,再从碳化塔下部进蒸吸岗位送来的废淡液,温度约为80度,而后从五楼手孔排水配管送至东面环保池,然后由环保泵送到环保应急桶,最后根据生产实际将应急桶液体送入蒸馏塔内回收氨,实现环保排放。经过此番煮塔操作,碳化塔生产情况明显好转,最明显的一个变化就是同样满足390~400立方米/小时放量的情况下,母液蒸量已由煮塔之前的360立方米/小时下降到了350立方米/小时,蒸量整整少了10立方米/小时,可以节约蒸汽大约2吨/小时,减少废液排放,节能减排。此外,煮塔后,冒塔情况也明显减少了,出碱温度也能控制在30度左右,塔况稳定。

 


碳化塔的操作,以稳为主,但实际生产过程中,有时候各个班的操作思想不统一,出现调节差异,容易出现塔况波动。工艺员谭文杰同志及时发现了这个问题,他立即建立了一个碳化工艺操作群,让各人发表自己的操作心得,互相提高,同时对碳化塔的倒塔工作进一步明确步骤,进气量怎么控制,循环水什么时候开,怎么开,出碱量怎么调节等,统一思想,规范操作。大家通过一段时间的磨合,碳化塔况稳定,中温、上温、出碱温度等都能较好地控制在指标范围。



 

优化碳化操作,永无止境,只有我们不断努力,持续优化操作指标,生产消耗才会持续下降,产品质量才会更优,但碳化工序也受上、下游因素的影响。比如来自石灰窑的中段气和来自煅烧的下段气CO2浓度高低都会直接影响碳化塔况的好坏,还有来自蒸吸岗位的氨盐水质量也会影响碳化塔况。只有各个岗位都做好了各自的生产指标,才能补齐生产系统短板,碳化塔况才会更好更优。

 

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